(1) 沉淀塔液面翻花紊乱,浓缩效果变坏,溢流水浓度升高。
(2) 沉淀塔溢流出口泄水不足,溢流水层加厚,中心溢流水管大量溢水进入精煤捞坑,破坏了细粒精煤在捞坑中沉降,出现跑粗现象,次生煤泥量增加。
(3) 由于煤泥在循环水中的恶性循环,形成自身破碎,导致粒度变细、浮选的可浮性变差、浮选速度延长,降低了浮选效率。过滤脱水滤饼变薄,水分高,脱饼效果变差。
(4) 由于洗水浓度升高,对精煤产品质量造成一定影响,每天只能单开浮选4h来降浓度,以避免影响精煤质量。为此电费、用工、设备磨损、材料、配件等投人费用相应增高。
(5) 为控制洗水浓度升高,每天单开浮选处理煤泥水,造成跳汰精煤与浮选精煤配置不均匀,精煤装车水分忽高忽低,出现精煤仓、棚仓、冒仓事故,给装车工人带来重大安全隐患。
综上所述,优化改造浓缩浮选工艺已是迫在眉睫,已成当务之急。
系统优化改造方案
(1) 增大循环水浓缩面积。将一座长期不用已基本废弃的沉淀塔(与现使用的沉淀塔相同)进行局部修复,浓缩面积增大一倍。
(2) 减少沉淀塔进水总量。将原浓缩池的溢流澄清水进入沉淀塔管道,改人沉淀塔溢流水总管道,减少了沉淀塔浓缩总水量。
(3) 增加浮选机人料通过量。由改造前一台55kW的底流渣浆泵供两台ⅪM--S8型浮选机入料,改为两个沉淀塔底流泵各供一台浮选机人料,克服了人料量不均匀、浮选液面不稳的现象。
(4) 严格控制沉淀塔中心溢流管水进入精煤捞坑。稳定捞坑液面,控制跑粗现象,降低次生煤泥含量。
改造后的效果
由于浓缩面积增大,进入沉淀塔总水量减少,达到了液面平稳、溢流水面变薄,水流速度减缓。使细粒煤泥沉降速度加快,沉淀效果明显改善。沉淀塔溢流水与尾矿浓缩澄清水合流进入跳汰机,洗水浓度进一步降低,一般控制在20g/L以下(见表1、2 对比),为跳汰机的有效分选创造了条件,产品质量进一步稳定提高。进入沉淀塔水量的减少,控制了中心溢流管泄水进入捞坑,优化了精煤捞坑的沉淀效果,有效地控制了次生煤泥量,使浮选速度加快。沉淀塔实现底流大排放,浮选通过量增大,浮选效率提高,优化整个生产工艺。浮选人料矿浆新鲜、粒度均匀,可浮性提高,浮选精煤产率提高,浮选油耗下降,水分降低,滤饼变厚,脱饼效果变优。实现了跳汰、浮选同步开停,缩短了生产时间。精煤产品粒度均匀,水分稳定,精煤仓、棚仓、冒仓事故有效克服,装车安全隐患基本排除,从而实现了高效优质生产的格局。