山东李良庄煤矿于1957年建成投产,是一座年产30万吨的简易洗煤厂,因设备陈旧,技术落后洗煤能力越来越差。经过该厂多方面考虑,最终选定了陆凯机械有限公司负责建设施工的大型洗煤设备NHAK300/980选煤设备。2008年3月18日正式带试车成功,主要产品为精煤、中煤和秸秆石。这种产品的洗煤工艺为;原煤跳台汰选洗-洗煤泥浮选工艺-煤泥水浓缩压滤和工艺流程。在初步的试产调试过程中,对系统中存在的问题进行改造升级。本文重点介绍该设备工艺系统设计,设备选型及特点,并系统化的介绍实际运行效果。
洗煤工艺系统设计
1.1跳汰洗选系统
原煤通过破碎,筛选,小于80mm粒级的原煤通过传送机皮带输送到缓冲仓,并均匀进入跳汰机。最后,跳汰机直接选出矸石和中煤,煤泥水自流精煤脱水筛上进行脱水。
1.2粗煤泥分离系统
煤泥水在精煤分离系统过程中自动进行脱水分离,13mm-80mm之间的煤炭直接进入精煤转送带上,介于13-0.5mm煤泥水自留岛煤泥收集桶,用泵输送到旋流器中进行分离,旋流器组多频筛,高频筛进行水系统分离并对精煤进行浮选提取。
1.3 精煤泥进入浮选系统后,浮选液自流到精煤泥收集系统当中,再用泵运输到浮选精矿压滤器压成滤饼,最终都流向浓缩池。
3设备主要型号及特点
2.1 跳汰机
目前,国内上市的跳汰设备普遍存以下缺点;
(1)国产跳汰机普遍风量消耗大,能源消耗量大。(2)煤炭床层分层效果不理想,矸石中普遍含有煤资源,造成资源巨大浪费。(3)根据山东李良庄矿业公司实际案例显示,国产跳汰设备或多或少会出现“卡矸”现象,造成设备的不完全使用,极大的降低了矿业公司的生产效率。有河北唐山陆凯科技有限公司设计制造的NHAK300/980选煤设备,解决了以上问题。
2.1 高精度数控风阀门
(1)采用最新专利——多功能电子数控风阀,进一步提高了数控风阀整体工作效果以及可靠性,有效的保证设备的稳定和可靠性。(2)采用全新设计的风向结果,人性化成分进一步提高,技术水平更加稳定,有效的实现了能源的进一步优化,美观实用。(4)采用多室共用风阀,风阀数量、维护数量都比以前大幅度的下降。(5)新型高压风共风系统可每年节省电费10万元。
2.1.2机体结构
(1)用U型振荡的筛下空气室结构,洗水脉动更加流畅,分层精度更高;新型空气结构设计是能力扩散更均匀,能耗更小。(2)单格室所组成的复合式机体,使整个机体载重量减少30%,极大的提高了设备的便携性。(3)筛下面水沿机体的全方面给入,利用床层的平稳性,提高筛选精度。
2.2 精煤高级精密分级脱水筛
唐山陆凯科技有限公司设计制造的YSL9824直线高精度振动筛,该机采用德国最新技术制造,采用双轴同步块偏心式震荡原理,结构异常简单,弹簧采用高密度橡胶弹簧,噪声低,质量可靠,运转稳定,筛选效率高,使用更时间便,维护方面简单。
2.3 精煤动力离心脱水机
精煤动力离心脱水机采用JHG0-400型离心脱水机,该机为改进型,具有脱水效果良好,检修方面,润滑合理,运转可靠,噪声小等特点。
3 工艺系统优化措施
3.1 降低精煤产品水分较高的措施
唐山陆凯科技有限公司积极开展工作,采取有效措施,对该设备工艺系统不断改进,不断优化,具体有以下几个方面
(1)考虑山东李良庄煤矿洗煤厂原煤泥化程度比较严重,大大的增加了脱水筛的筛缝宽度,将0.5mm来两排改成0.75mm一排和1mm一排。
(2)为降低直线脱水筛上的泥煤水分,将直线振动筛13mm粒级方孔筛改为13mm和20mm两段,增大离心脱水筛的入料量,使得设备产出更加的优化。
(3)改造该设备高频筛的电机和分料管理,使设备更加合理,杜绝了高频筛跑水现象,大大的增强了脱水效果和脱水能力。
(4)将该设备精矿压滤机的压榨时间延长一倍,使精矿压滤机产出的精煤水分有28%降到22%左右,产出率大大提升。
3.2 浮选设备加药装置优化
唐山陆凯科技有限公司,制造的大型洗煤设备NHAK300/980选煤设备,原加药方式完全采用人工经验体检流料,可靠性和稳定性都较差,不确定和随意性非常大,对生产和成本维护都有着不可预见性。经过工作认定优化方案确定,通过大量实验,最终确定浮选药剂用量和药剂配比比率,改变了以前的人工配料手段,大大的提高了设备的使用效率。
5总结
山东德州李良庄矿业公司洗煤厂改进后的洗煤系统简单实用,稳定可靠,操作简便,经济效益良好,为本洗煤厂提供了可靠的经济效益。