元素 | TFe | SFe | FeO | S | P | CaO | MgO | SiO2 | Al2O3 | As | 烧减 |
含量 | 60.97 | 59.20 | 30.10 | 2.51 | 0.035 | 1.70 | 2.64 | 10.26 | 0.62 | 0.01 | 0.24 |
表2 某进口矿原矿铁物相分析结果%
相名 | 磁铁矿 | 赤褐铁矿 | 磁黄铁矿 | 黄铁矿 | 硅酸铁 | 碳酸铁 | 合计 |
铁含量 | 55.51 | 0.13 | 2.39 | 0.63 | 1.29 | 1.20 | 61.15 |
铁分布率 | 90.78 | 0.21 | 3.91 | 1.03 | 2.11 | 1.96 | 100.00 |
(二)反浮选脱硫试验 1、磨矿细度试验 将原矿碎至2~0mm,磨至不同的细度,进行一粗二精反浮选脱硫试验。药剂制度为:粗选加H2SO4600g/t、MHH-1 200g/t、丁黄药240g/t、柴油26 g/t、2#油54 g/t,一精选加丁黄药120 g/t、柴油13 g/t、2#油27 g/t,二精选加丁黄药80 g/t、柴油8 g/t、2#油17 g/t。试验结果列于表3。
表3 磨矿细度试验结果%
磨矿细度(-0.076mm) | 产品名称 | 产率 | 硫品位 |
55 | 铁精矿 尾矿 原矿 | 87.88 12.12 100.00 | 0.61 16.58 2.55 |
65 | 铁精矿 尾矿 原矿 | 86.46 13.54 100.00 | 0.34 15.95 2.45 |
75 | 铁精矿 尾矿 原矿 | 84.85 15.15 100.00 | 0.29 14.85 2.50 |
85 | 铁精矿 尾矿 原矿 | 84.04 15.96 100.00 | 0.25 14.04 2.45 |
表3的试验结果显示,随着磨矿细度的增加,铁精矿中的硫含量逐渐降低,当磨矿细度达到-0.076mm占75%时,精矿中的硫含量已降至0.29%,达到了小于0.3%的要求。但考虑到球团矿加工对铁精矿细度的要求以及实际生产中可能存在的波动等因素,选择磨矿细度为-0.076mm占85%。 2、粗选条件试验 (1)硫酸用量试验 将原矿磨至-0.076mm占85%进行粗选硫酸用量试验,固定条件为:MHH-1200g/t、丁黄药240 g/t、柴油26 g/t、2#油54 g/t。试验结果列于表4。 表4 粗选硫酸用量试验结果
硫酸用量(g·t-1) | 产品名称 | 产率 | 硫品位 |
0 | 铁精矿 尾矿 原矿 | 92.89 7.11 100.00 | 1.28 18.00 2.47 |
400 | 铁精矿 尾矿 原矿 | 91.65 8.35 100.00 | 0.96 19.52 2.51 |
600 | 铁精矿 尾矿 原矿 | 91.24 8.76 100.00 | 0.91 18.61 2.46 |
800 | 铁精矿 尾矿 原矿 | 91.05 8.95 100.00 | 0.90 18.21 2.45 |
由表4试验结果可知,随着硫酸用量的增加,铁精矿中硫含量逐渐降低,但变化趋势较缓。根据试验结果,选择硫酸用量为600g/t。 (2)活化剂试验 活化剂是影响脱硫效果较为关键的药剂,特别是磁黄铁矿可浮性较差,采用适宜的活化剂将其活化尤为重要。为此,首先对活化剂进行选择,即对不加活化剂、用CuSO4作活化剂和用马鞍山矿山研究院研制的MHH-1作活化剂3种方案进行对比。试验采用与磨矿细度试验时相同的流程结构和药剂制度。试验结果列于表5。
表5 活化剂种类对比试验结果%
活化剂种类 | 用量(g·t-1) | 产品名称 | 产率 | 硫品位 |
不加 | 铁精矿 尾矿 原矿 | 90.10 9.90 100.00 | 0.95 16.36 2.48 | |
CuSO4 | 200 | 铁精矿 尾矿 原矿 | 87.91 12.09 100.00 | 0.89 14.23 2.50 |
MHH-1 | 200 | 铁精矿 尾矿 原矿 | 84.51 15.49 100.00 | 0.29 14.27 2.46 |
由表5试验结果可以看出,不加活化剂和用CuSO4作活化剂,最终铁精矿中硫含量难以降到0.3%以下,而用MHH-1活化剂活化磁黄铁矿,反浮选效果较明显,最终铁精矿中的硫含量已降至0.29%,因此,选择MHH-1作为活化剂。 选定MMH-1作为活化剂后,对其进行了粗选用量试验。试验中H2SO4、丁黄药、柴油、2#油用量固定为600、240、26、54g/t。试验结果列于表6。
表6 粗选MHH-1用量试验结果%
MHH-1用量(g·t-1) | 产品名称 | 产率 | 硫品位 |
120 | 铁精矿 尾矿 原矿 | 91.86 8.14 100.00 | 1.16 16.95 2.45 |
200 | 铁精矿 尾矿 原矿 | 90.63 9.37 100.00 | 0.92 17.50 2.47 |
300 | 铁精矿 尾矿 原矿 | 90.58 9.42 100.00 | 0.92 16.99 2.43 |
表6结果显示,MHH-1用量在200g/t以上后,脱硫效果基本不变,因此选择MHH-1用量为200g/t。 (3)捕收剂试验 首先进行了乙黄药和丁黄药作为捕收剂的粗选对比试验。试验固定条件为:H2SO4 600g/t、MHH-1 200g/t、柴油26g/t、2#油54 g/t。试验结果见表7。由试验结果可以看出,在其它条件下不变的前提下,采用乙黄药为捕收剂,粗选后铁精矿中的硫含量为1.65%,而采用丁黄药作为捕收剂,经粗选后,铁精矿中的硫已降至1.00%。因此,选择丁黄药作为捕收剂。
表7 黄药种类对比试验结果%
黄药种类 | 产品名称 | 产率 | 硫品位 |
乙黄药 (240g/t) | 铁精矿 尾矿 原矿 | 93.50 6.50 100.00 | 1.65 14.00 2.45 |
丁黄药 (240g/t) | 铁精矿 尾矿 原矿 | 91.08 8.92 100.00 | 1.00 17.38 2.46 |
确定用丁黄药作为捕收剂后,对其进行了粗选用量试验。试验固定条件同上,试验结果列于表8。
表8 粗选丁黄药用量试验结果%
MHH-1用量(g·t-1) | 产品名称 | 产率 | 硫品位 |
150 | 铁精矿 尾矿 原矿 | 91.93 8.07 100.00 | 1.21 16.73 2.46 |
200 | 铁精矿 尾矿 原矿 | 91.65 8.35 100.00 | 1.01 17.60 2.40 |
250 | 铁精矿 尾矿 原矿 | 91.00 9.00 100.00 | 0.97 17.55 2.46 |
300 | 铁精矿 尾矿 原矿 | 90.97 9.03 100.00 | 0.94 17.50 2.44 |
由表8可以看出,随着丁黄药用量的增加,铁精矿中硫含量逐渐降低,当丁黄药用量达到250g/t时,再增加其用量,铁精矿中硫含量下降趋势变缓,因此,选择粗选丁黄药用量为250g/t。 根据类似矿石的生产实践和有关对磁黄铁矿进行反浮选的研究成果,柴油能起到辅助并强化捕收剂磁黄铁矿的作用,因此,进行了粗选柴油用量试验。试验固定条件为:H2SO4 600g/t、MHH-1 200g/t、丁黄药250g/t、2#油54g/t。试验结果列于表9。由试验结果可知,添加柴油后,脱硫效果明显改善,其粗选用量选择为26g/t。 表9 粗选柴油用量试验结果%
MHH-1用量(g·t-1) | 产品名称 | 产率 | 硫品位 |
0 | 铁精矿 尾矿 原矿 | 96.37 3.63 100.00 | 1.82 19.83 2.47 |
13 | 铁精矿 尾矿 原矿 | 92.88 7.12 100.00 | 1.35 16.71 2.44 |
26 | 铁精矿 尾矿 原矿 | 91.02 8.98 100.00 | 0.99 17.26 2.45 |
40 | 铁精矿 尾矿 原矿 | 90.95 9.05 100.00 | 0.95 17.68 2.46 |
MHH-1用量(g·t-1) | 产品名称 | 产率 | 硫品位 |
27 | 铁精矿 尾矿 原矿 | 93.25 6.75 100.00 | 1.39 17.38 2.47 |
54 | 铁精矿 尾矿 原矿 | 91.02 8.98 100.00 | 0.99 17.26 2.45 |
80 | 铁精矿 尾矿 原矿 | 90.85 9.15 100.00 | 0.98 17.05 2.45 |
表11 反浮选流程试验药剂制度
药剂种类 | 药剂用量/(g·t-1) | ||
粗选 | 一精选 | 二精选 | |
H2SO4 MHH-1 丁黄药 柴油 2#油 | 600 200 250 26 54 | 120 13 27 | 80 8 17 |
表12 反浮选流程试验结果%
产品名称 | 产率 | 品位 | 回收率 | ||
TFe | S | TFe | S | ||
铁精矿 尾矿 原矿 | 83.97 16.03 100.00 | 64.35 42.86 60.90 | 0.25 14.03 2.46 | 88.72 11.28 100.00 | 8.54 91.46 100.00 |
由表12可知,该进口铁矿石经采用MHH-1新型活化剂反浮选脱硫后,可获得硫含量为0.25%的铁精矿产品,但其全铁品位尚可提高,故拟对其进行脱泥以提高铁品位。 (三)反浮选铁精矿脱泥试验 将全铁品位64.35%的反浮选铁精矿采用立式磁重分选机进行脱泥试验,以进一步提高铁品位,其试验结果见表13。 表13 脱泥试验结果%
产品名称 | 产率 | 铁品位 | 铁收率 |
铁精矿 尾矿 原矿 | 95.33 4.67 100.00 | 66.08 29.12 64.35 | 97.89 2.11 100.00 |
由试验结果可知,反浮选精矿经脱泥后,铁品位可以从64.35%提高至66.08%,其作业回收率为97.89%。 (四)反浮选-脱泥全流程试验 试验流程见图1,反浮选部分的药剂制度见前面表11,试验结果见表14。 图1 某进口铁矿时反浮选-脱泥试验流程 表14 反浮选-脱泥全流程试验结果%
产品名称 | 产率 | 品位 | 回收率 | ||
TFe | S | TFe | S | ||
铁精矿 尾矿 原矿 | 90.05 19.95 100.00 | 66.08 40.10 60.90 | 0.24 11.38 2.46 | 86.86 13.14 100.00 | 7.72 92.28 100.00 |
由表14可知,该进口矿石磨至-0.076mm占85%,经反浮选-脱泥工艺选别扣,可以获得产率为80.05%,铁品位为66.08%、硫含量为0.24%的铁精矿。目前,该研究成果已成功转化为工业生产。 二、结论 (一)采用马鞍山矿山研究院研制的MHH-1新型活化剂,其脱硫效果明显优于CuSO4等活化剂。 (二)MHH-1活化剂具有用量少、成本低等优点,能有效解决目前许多矿山因铁矿石中含有磁黄铁矿而使精矿硫含量较高的问题,为矿山提铁降硫提供了新途径。