1 PLC 自动控制技术及破碎工段特点分析
1.1 PLC 自动控制技术PLC 主要基于微处理器,结合通信技术、计算机技术以及自动控制技术等发展而来。通过PLC 编写程序可以实现诸如逻辑运算、时钟控制、顺序控制以及算术运算等一些列操作,采集输入信号的变化然后传输给内部处理单元,经过逻辑运算后输出相关的操作命令。在矿山设备运行中,PLC 可以实时采集设备运行时的各种参数、数据等信息,并进行整理、计算然后输出相应的控制指令。主要工作流程可分为输入采样、执行阶段、输出刷新三部分。PLC正常运行时,自动对所需的数据进行扫描,然后将数据传输到内部存储单元,新数据不会影响其他相关数据。数据采集后,进入下个执行阶段,PLC 根据用户程序编写的顺序进行扫描,一般是自上而下、自左而右的模式;系统将逻辑运算新结果在程序内进行刷新操作。执行阶段,CPU(Central Processing Unit,中央处理单元)输出的指令与逻辑控制的输出一一对应的,只有这样才能保证最后输出刷新阶段实现精确控制。
1.2 破碎工段设备工艺简介以及现状宜春钽铌矿选矿厂破碎工段原设备比较简陋,矿仓底部安装1 台棒条给料机,同时起筛选和给料功能,部分矿石(<100 mm) 可直接流入后续工艺,部分矿石(> 100 mm)需要经过C110 颚式破碎机进行处理后再经传送带筛选,粗碎后的合格矿石(<40 mm)进入GP300S圆锥破碎机进行中碎,中碎后的合格矿石(<10 mm)进入HP500 圆锥进行细碎。未安装自动化系统之前,破碎工段的生产主要以手动操作为主,所有设备的起停均需要工人在现场完成,并且设备之间缺少必要的连锁保护,常常导致现场出现“压矿”的情况,生产效率不高,同时大大增加了工人的劳动强度。改造后的系统高度集成现场设备,在控制室实现全部设备的监控,并实现了设备间的连锁保护,提高了设备运转率和生产效率,降低了工人的劳动度。
2 破碎工段自动化控制系统组成及编程根据宜春钽铌矿选矿厂工艺流程的特点,对选矿工艺实行PLC自动化控制的设计。要求可以概括为:操作实现自动化,包括选矿生产过程中的数据监测、设备的自动启停连锁控制、仪表以及通信等故障的自动诊断功能。系统采用西门子S7-400系列冗余PLC,该模块种类比较齐全,可以满足不同场合的需求。而且该系列控制器具有运行速度快、可靠性高、扩展能力强等优点。CPU通过Profibus-DP总线协议和分布式IO通信。系统根据机架组态模块的位置包括电源模块、CPU模块、信号模块、功能模块以及通信模块等。其中,电源模块将外部提供的AC 220 V电压转换为机架后挂靠模块所需的直流24 V电源;CPU是整个机架的核心,也是系统的指挥中心;信号模块包括数字量输入、输出模块,模拟量输入、输出模块;功能模块指存储一些信号要求比较大的过程信号;通信模块实现PLC和其他部分的通信,实现数据的传输功能。
3 破碎工段采用PLC 技术实现自动控制,具有较多优点:①通过采集现场实际生产数据建立完善的预警功能,如现场仪表或设备的通信发生故障时,系统会自动进行诊断,发出报警提醒巡检人员及时处理,保障设备运行的稳定性和可靠性;②PLC 控制可以让系统控制更加精确,整体抗干扰能力更强; ③通过数据分析确定生产过程的最佳工况组合,提高生产效率和经济效益; ④PLC 采集的现场数据可以进行记录,并作出统计性分析,对生产的整体把控起到很好的支撑作用。随着我国矿山企业的日益扩大,对安全生产的要求越来越高,运用PLC 技术显著提高了企业的生产效率,提高了生产过程中的稳定性、安全性以及可靠性,对矿山企业的快速健康发展起到推动作用。