槽罐为金属焊接构件,其中主要的分解槽是由不同厚度的Q345钢板焊接而成,其板厚度δ为8-50mm,分解槽尺寸为Φ14*30m,重量达260t,根据设计要求,焊后必须进行残余应力消除。
目前,焊缝消除应力有热时效处理、自然时效、振动时效等方法。热时效工程量较大、工期长、成本高、能源消耗量大,而且工艺要求严格。振动时效方法只需消耗很少电量、效率高、成本低。经过对各种时效处理方法、方案实施、施工工期和经济效益综合,决定采用振动时效消除焊接残余应力。
振动时效工艺
此次振动时效是在整体焊后进行的,设备采用南京聚航科技有限的JH-578振动时效设备,该装置采用高速变频伺服电机,激振力大,寿命长,消除率高。
具体工艺参数选择如下:
1. 激振点:根据分解槽的结构,每个槽体均在内部选择三点,振动六次。
2. 拾振点:原则是选在远离激振点,有适当的振幅处,拾振器带有磁座,在振动时可适时调节,以达到最佳效果。
3. 激振频率选择:分解槽振动时都有多个振幅,根据具体情况,振动装置能够自动选择主振频率和附振频率。
4. 确定振动时间:主振频率21min,附振频率6min。
振动时,每个槽罐的罐底、筒体和上盖都已安装完毕,由它们组成一个母振动系统,振动时呈弯曲振型,符合标准要求。
残余应力检测
为了解振动时效效果和工艺可行性,采用盲孔法对振前振后典型部位进行残余应力检测。
结果
1. 振动时效出现的是弯曲振型,符合标准要求。
2. 观察扫频曲线,振动都有不同变化,如振动振峰左移右移,振峰升高和降低,这都满足标准要求。
3. 由残余应力检测结果可知,振后最大主应力下降40%-50%,并能看到应力均化现象。
结论
振动时效结果满足标准要求,效果良好,特别是振动前后残余应力下降达到40%以上,应力得到均化,对该构件抗应力腐蚀十分有利。该工艺可用于焊接生产。